现以江苏省仪征化纤纺织厂的G142型浆纱机改造为实例,介绍技术改造的方案和使用效果。 技术改造以前的设备简况,该厂G142-200浆纱机是七十年代投入使用,先期进行过单浸双压改双浸双压,提高浆槽,经纱平行进烘房;增加三只φ570烘筒,提高烘燥能力(烘筒无传动)等技术改造。并没有收到预想效果。当时该厂生产的C27×36 504×236纱卡;T/C 50/50 36×36 429×244纱卡品种浆纱质量,布机效率仍不理想。经过分析认为:虽然经过改造,但浆纱机的工艺性能并没有提高多少,仍然存在着压浆力低且没有自动控制;全机纱线伸长大且无法调节控制;高密品种要求卷绕力矩大,摩擦盘卷绕,织轴产?quot;打顿"现象,而且导辊,转笼经常断裂,机械故障高影响浆纱质量。 对于该浆纱机的技术改造(浆纱机改造),方案如下。 1、压浆力提高到1500kg,压浆辊采用内部橄榄结构光面橡胶辊,压浆力控制采用线性加压自动控制。 2、主传动采用矢量型变频控制,功率7.5kw,取消原机块带式无级变频器,慢速电机等机构。织轴卷绕采用具有同步速度控制的数字变频驱动技术,卷绕电机功率7.5kw,取消了块带式无级变速器和摩擦盘,差微装置等机构。此项技术简称交流二单元技术。 3、全机经纱伸长控制方面,将三只φ570烘筒采用链轮直接传动(无摩擦盘)在烘筒与拖引辊传动之间设置一台XP1型精密张力调节装置,控制干分区张力(取消原机七级调速器);在烘筒与上浆辊传动之间也设置一台XP1型精密张力调节装置,控制湿区张力。 4、电气控制部分,采用可编程序控制器(简称PLC控制)同时将原电气控制柜移位,避免湿热,粉尘环境,大大提高了电气运转的可靠性。 技改后的实际效果,以C27×36 504×236品种为例
比较项目 |
改造前 |
改造后 |
浆纱增强率 % |
53.61 |
56.36 |
浆纱减伸率 % |
20.21 |
17.86 |
落浆落物理 % |
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0.0013 |
浆纱伸长率 % |
0.46 |
0.27 |
上浆率 % |
10.01 |
10.18 |
经向断头(根/台时) |
0.39 |
0.21 |
布机交率 % |
76.6 |
79.6 |
下机一等品本% |
63.83 |
70.73 |
江苏省仪征化纤纺织厂运转几年后,对浆纱机改造效果的评价: 技改后浆纱设备、机械、电气可靠性好,操作使用方便,浆纱产量提高50%,浆纱的质量有明显地提高,品种适应性也很好,完全达到了技改的预期目标,目前此设备主要是为小剑杆布机提供浆轴。
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